时渣油四班内操发现K101电流由204A突然一分钟内下降至26A,K101四级出口压力和一系列系统压力缓慢下降。此时K101各级负荷显示“一级 51%,二级 56%,二级 61%.四级 63%”,未见异常,级间返回阀未见异常动作;K101机组电机正常运转,未见异常声音,现场电流20A,但压缩机机体不做功。
2024-10-21 科威
事故发生后,车间调度立即启动应急响应,通知相关人员到厂应急,仪表专业、工艺技术员等应急人员先后在规定时间内到达二化控制室应急。8点40左右,仪表人员现场对LSHH32的排放导淋进行了排放检查,确认浮筒内有少量积液,检查浮筒开关触点处在断开状态,正常应该是闭合状态
2024-10-16 科威
9月8日,循环氢压缩机K01II出口循环氢压力11-PT-39腰轮崩开,介质循环氢、操作温度91℃、操作压力19.1MPa; 9月23日,E04II壳程入口混合氢流量11-FT-30单侧腰轮崩开,介质混合氢、操作温度91℃、操作压力18.7MPa;
2024-09-25 科威
6月24日09:42,K-102CO2压缩机四段出口管线上安全阀起跳,四段出口流量计FT-137无指示,经现场确认,流量计无指示是由K-102四段出口至汽提塔入口切断阀HV-02关闭造成。仪表人员更换电磁阀并进行调校后,12:00交付三厂工艺人员使用。该阀关闭,造成尿素装置停车封塔4小时。
2024-09-20 科威
故障经过20年4月27日13点01分42秒,公司炼油生产部气体分馏装置压缩机操作人员反映压缩机出口压力PT21入口流量FT20等10点参数显示为“0”,防喘振阀处于自动模式下自动全开。工艺操作人员立即将防喘振改为手动控制,强行进行关闭操作,未对装置造成大的影响。
2024-09-04 科威