机组震动探头联锁停机故障原因分析
机组震动探头联锁停机故障原因分析
一、设备概况及简介X加氢装置为XX万吨/年催化汽油加氢脱硫装置;
位号:VT2203B/VT2204B;型号:KWZK-ZD;生产厂家:科威。
二、故障经过
6月7日3时45分, 循环氢机 K9102B 机体震动探头VT2203B/VT2204B 达到联锁值停机。停机后工艺切换备机 K9102A,切换 后运行正常,对生产未造成大的波动。
三、原因分析
(一)过程检查及分析联锁停机后立即对现场设备进行检查,检查设备接线是否松动,接线 端子是否腐蚀,经过检查,现场设备完好。经过回放监控发现现场有操作 人员路过巡检并检测震动情况,所以怀疑是否有对讲机信号干扰,经过现 场测试,确实为对讲机信号干扰导致。检查线路屏蔽连接良好,并且线路 传输的是 4-20Ma 信号(不是毫伏信号)抗干扰能力较强。最后定性为震动 探头本身受到对讲机信号干扰,随后用铁皮制作简易防护罩测试,干扰可 以屏蔽。
( 二) 故障根本原因
1.直接原因:对讲机发射信号时对机组振动探头测量信号产 生干扰导致机组联锁停机。
2.间接原因:操作人员在不知情的情况下位于机组 2 米范围 内使用对讲机, 对讲机信号强度干扰范围正好覆盖了机组振动探 头, 由于对讲说话声音大小不同,对讲机输出功率也不同,所以 对探头的干扰也是随机的。
3.管理原因:技术管理不到位, 对于特殊仪表的信号特性研究不充分,没 有认识到相同频率信号间易出现干扰,对于这种未知风险没有防 范意识。
培训不到位,培训内容过于单一,只对大部分常用仪表进行 培训,而针对一些特殊仪表, 新技术领域培训少之又少,员工整 体技术水平提升缓慢。
四、整改措施
1.联系生产车间,与生产车间制定防范措施,相关岗位操作 人员及机电仪保运人员应增加培训并告知该设备 2 米范围内不得 使用对讲机。
2.联系生产车间制作警示牌放置于设备旁醒目位置。
3.测量并制作金属防护罩,尽快将已知存在风险的探头用保 护罩盖好。
五、总结与启示
1.在全厂范围内相同位置, 相同设备进行排查,共排查了 8 套装置,24 台机组,65 个测量点。其中 21 个点达到联锁动作值, 其余 44 点均有不同程度的波动。
2.对于此类问题光从仪表专业进行整改是远远不够的,不光要从物的 不安全状态上进行整改,还要对人的不安全行为进行规范。在对设备进行 防护的同时,也需要生产车间配合制定规范将注意事项写进工艺卡片从根 本上约束各专业巡检及作业人员使用通讯设备的行为。
3.大力加强车间技术人员的培训,提高个人技术水平,通过各种形式 的研究、攻关,对于此类未知隐患做到早发现、早排查、早整改。